三個月來的第一條片

三個月時間,由完全不知道多軸機是甚麼,到現在才拍到第一條片。很好玩的學習過程,也交足了學費。
地點:香港-龍蝦灣




Fix the QAV Aluminum Arm

修理 QAV 540mm Aluminum Arm

上星期,一次低FPV空飛行,QAV500途中撞到樹技而墜機了。大約只有2-3米的高度,但它的損毀很大。

QAV aluminum 540mm crooked arm
有一隻臂彎成這樣

當我拿起它,十分堅硬,很難想像如何可以彎成這樣,也沒有想過可以成功把它修復原狀。上getfpv上看,要配回這隻臂就要US$24.99,還要加上運費US$13.75,共US$38.74(約300港元)。還要等上一個星期,真的很為難哦。

可不試試自己修復它?修不好才訂吧。結果把它彎回這個形狀,還是有點彎,但最重要是看看motor座的位置水平很好,於是把它裝回,試機了。

QAV aluminum 540mm fixed arm
盡力把它拉直,但這是一點彎。

到底有沒有修好,還是要看性能是否一樣,這是修復後的第一次試飛。




Finding lost multicopter

如何找回失控墜落的多軸機?

今天在FPV時,QAV250突然失控墜落,由於正在FPV,我看不見它確切的墜落位置,只知道它在前方3至400米處,位處山脊,有些草和矮小植物,不好找。我想起這條片(Finding lost RC planes using telemetry),不過我沒有他所裝的telemetry,只有搖控(FS-TH9X),我嘗試把天線指向不同的方位,果然在某些方向它會發出beep, beep聲,就以此為跟蹤器,去到比較接近時便很難試出方位有beep聲,便改為嘗試arm隻機,果然聽到arm fail的響聲,依著這個響聲便在草叢中找到它了。

這個方法的前提是,多軸機還有電力,所以綁緊電池使它墜機時也不鬆開是很重要的。

finding-lost-multicopter
原理是,天線的正前方是信號最弱的地方,當天線指向多軸機,因搖控器發現信號減弱,就發出beep,beep的警告聲,我們就可以利用這個功能為失去的多軸機定位了。

 

lost-qav250
就在草叢中,可能要找幾個小時,在山脊上找也有危險。

 

後記:意外調查。

QAV250 lost control log
失事一刻的飛行記錄

查看飛行記錄,這個圖表和APM官網所說的Mechanical Failures是100%相同。找回墜機時,四隻螺旋槳都在,只是有些斷了,所以不是螺旋槳飛脫,但可能是有螺旋槳在空中斷掉。因為上一次飛時挖到了草叢,可能是這樣使螺旋槳有內傷,沒有檢查便再飛引發了意外。

也有可能是ESC sync問題,回來測試時,有一隻motor在arm後沒有轉動。

這次經驗是:

  1. 無論螺旋槳挖到甚麼,很輕微,而且還能飛,都要小心檢查,有可疑不要用;
  2. Arm時留意ESC sync,有motors不同步,要做ESC calibration;

 

QAV500 + HK 30A ESC + SimonK + APM autotune = Crash

上星期,QAV500試飛了幾次,一切順利,就開始試autotune。開始時auto roll無問題,但auto pitch試了兩次,便失控,旋轉,下墜了,下墜時馬達會有得得聲。之後再試多次,每次同樣情況都一樣,有時早,有時遲出現。




在網上找,有很多autotune crash的問題,但很難找到相同的情況。今天給我找到完全相同的情況,而且是高手Marco Robustini post 的。

問題應該是在低Kv motor,大螺旋槳,SimonK ESC和重型機,autotune快速地改變油門使SimonK失去同步(out of sync)。他們的討論很深入,未看到有簡單的解釋方法,會再詳細研究,在此之前都不會再試autotune。


後記:

今天,又再試了一次,在同一個階段失控下墜。只要夠高度又夠手快轉為stable mode,隻機就可以救回。如果是ESC out of sync,又怎會stable mode就立刻救回?我會用ZMR250試,會不會有同檨的問題。

有一次,以AltHold升空,約10米又失控了,也是stable mode救回。不只autotune,正常飛行也會失控就真的令人不安了。


結局:

反覆試了一個月,今天終於完成autotune。問題是出於SimonK,當我把ESC firmware改為BLHeli,一試便成功了。有相同問題的朋友,不要怕麻煩,flash BLHeli!SimonK是有問題的,起碼我這個組合有隨時失控的危險,飛行時很不安心。


以為是結局,但又不是(2015/10/02更新):

ESC同步問題又再出現,還有什麼問題?我的ESC接線,除了1號motor,所有其他的ESC也沒有接地線(ESC黑色那條)。原因是我看著這個說明,就好像說,只要接上signal線就好了,還有很多討論區也是這樣說。很多人也説他們沒有接ground線,一直飛得很好。其實我也一樣飛得很好,直至ESC同步問題又再出現。

main-outputs

問題出現唯有再search,看到這篇說:

  • Always connect a ground reference wire with your ESC’s signal wires on the Pixhawk servo rail (output ports 1-8). Indeed an ESC’s signal wire should never be left floating without its ground reference (THERE IS NO SETUP WHICH WOULDN’T REQUIRE SIGNAL GROUND TO BE CONNECTED).

接回所有ESC的ground線,又試一試,OK了。我以為已清楚明白Pixhawk的接線方法,但看看討論區,眾說紛紜,有點暈了。

 

QAV250 (Chinese clone) frame

Drat 250因為斷了一隻臂又或不到配件,只有退回裝上ZMR250 (QAV250 clone)機上。由於Pixhawk真的很大,如要裝上機身,原有的四對支架只能裝三對。也因為要裝GPS,前面的雲台也要移除,所以只有FPV鏡頭,沒有另外的拍攝鏡頭。

Building ZMR 250 with Pixhawk
製作中的ZMR250

 

QAV250 clone + Pixhawk + GPS + FPV
很細小的機架,Pixhawk已佔去2/3的空間
QAV250 clone + Pixhawk + GPS + FPV
連1500mAh電池,總重是614g
Pixhawk in QAV250 clone
Pixhawk in ZMR250 (QAV250 Chinese clone)

QAV250 clone

QAV250 clone with QAV500 v2
ZMR250 with QAV500 v2
QAV250 clone wiring
今次努力地把電線包好
QAV250 clone install GPS and 5.8G antenna
Installed GPS and 5.8G antenna

GeoFance – 防止飛走

以我一名初學者,GeoFance是一定要設定的,有太多情況會失控,想盡力防止失去愛機。

GeoFance可使意外離開範圍的 multicopter 自動返航或降落,假如自動返航都不能使她回航,(例如機體平衡出現問題,或太大風)離開設定範圍超過100m,便自動降落。搜索範圍可因而大大降低。

(如果我一開始有 setup GeoFence,以前那隻 3DR Y6就不會飛得太遠而失去了。)

為了知道GeoFance的設定範圍,我畫了一張地圖,才發現400m已包括很大的範圍,以秒速20m,只要20秒便可由山腰飛到民居了。所以萬一失控,一分鐘時間是1.2km,實在無可能找回機隻了。

GeoFence

 

QAV500 v2 + PIXHAWK

我的QAV500 v2終於完成,今天正式首航測試。十分順利,Position mode 十分穩定,RTL時降落的位置也很準確。今天還算大風的,看到她在position mode常常和風對抗,有點擔心但無問題發生。過去玩的幾部大大小小的機都是Pixhawk飛控,從未有如此穩定的感覺,我會歸功於QAV500 v2機架和12″的螺旋槳,當然還有T-Moror(很貴呀)。

Box of QAV500 v2

QAV500 v2 ready to launch
準備連線下載 Live Data 來 tune 機,但3DR 433mhz Radio的接收很差,機未起飛已收不到。(注:通過降低baud rate,問題已解決。現在可達800-1000公尺)
QAV500 v2 in the sky
Position mode很穩定,一個人還可以輕鬆拿出相機為她拍照。
QAV500 v2 in the sky
搭載了GoPro和2軸雲台,但忘記了為GoPro充電,今天拍不到片,但為了平衡,沒用也要裝上。

飛行時間比計算的要短,5200mAh 35C 電池只有6分半鐘便RTL。我設定了14.8v low battery安全回航,如果推至極限,可能會有9-10分鐘的飛行時間,但為了安全,還是保險一些好。

(後記:現在battery failsafe的設定是14.4v。測試過5200mAh 35C 電池能飛行12分鐘,在8-12kmh側風下,行程3公里,降落時剩餘電力是14v。)

 

QAV500 v2 on ground
同一個post,3DR Y6也影過,希望她能順利完成各項任務,合作愉快!

用的是APC槳,沒有用碳纖,一來貴,二來我還是初哥,再者我愛我的手指。

有興趣看看QAV500的詳細config,可看此頁。有時間我還會做一個簡單的building log,留意哦。

Pixhawk in QAV500 v2
Pixhawk in QAV500 v2
APC 1245 MR props on QAV500 v2
Installed APC 1245 MR props
T-motor 4008 in QAV500 v2
Installed T-motor 4006

QAV500 v2 Lumenier in QAV500 v2

 

 


 

後記

QAV500 with DSY GoPro 3 axis gimbal
轉用了DSY GoPro 3 軸雲台,加了CCD camera
QAV500 back light
紅色尾燈
T-Motor carbon fiber props 1240
最終轉用了碳纖槳

 

 

 

3DR RTF Y6飛走,是注定的結局

3DR RTF Y6

 

今天回看這張相,只是兩個月前的事,但好像已經是很久之前一樣。這隻3DR RTF Y6,是我第一隻多軸飛行機,我叫她「初號機」。由一個完全對多軸飛行機無知的人買了這個型號,就知道她不會有甚麼好結局了。

我以為她會小得多:
當收到貨,第一次打開時,她比我預計大得多,重得多。幾乎有2kg的機,真的會飛上天嗎?我這樣想。

3DR Y6 from FedEx

我以為推桿她便會垂直上升,拉下便會慢慢下降
事實是,所有機都會有漂移,調好的機漂移小一些,未調好的機漂移可以很嚴重。當她漂走時,只要把她輕輕拉回便是了,但當時我不知道,也沒有這個準備。
這段片是我第一次飛行時拍下的,可見只飛行了5秒,嚴重的漂移,對我來說是想像不到的情況,幸好我還懂得拉下油門,讓她墜機。
還有,這是一個初學者不會成功的地點,一個石灘,對出就是海,沒有掉進海裡是我的幸運。




我以為小心地飛,一套至多兩套螺旋槳便夠了:
結果我不斷地從墜機中學習,用了超過十套螺旋槳。

我以為,我學到有事向上飛,會好過墜機:
經過不斷墜機,我學習到不要一出事就放油門,向上飛總有機會救回來,墜機又要換螺旋槳了,但這是嚴重的錯誤!
最後一次飛Y6,就是因為不想墜機,強行上升,不知道是ESC還是motors的問題,嚴重右側的機身無論如何也拉不回來,看著她飛入樹林,找不到了。


由這隻3DR Y6,我學到很多東西,也喜歡上Pixhawk,雖然學費很貴。

Attach Tarot T-2D Gimbal to QAV500 v2

組裝QAV500v2時,想用回舊有的 Tarot T-2D Gimbal,但不知道位置對不對。看到 getfpv 有個部件 QAV500 V2 3-Axis Gimbal Attachment Plate,但說明很少,也沒有說可以裝上 Tarot。沒辦法下只有買回來試(對!$14.49美元買來試)。

收到後,對對位,大部分無問題,高度與深度都可以順利容納,只是一個縲絲位不對,要自己鑽個孔加上。有須要的朋友可以不用試試吓了。

Attach Tarot T-2D Gimbal to QAV500 v2
雖然,$14.49美元買塊板,感覺上好貴,但是物料的感覺和完成度一流,無後悔。